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1.5(30/0.26) 并絲配置:14/0.241+2*8/0.241;束線模具:1.58 張力大小已經(jīng)設置到最大
擠出外模:2.4,內(nèi)模:1.6,熱端設置:2.42
擠出時火花過多,查看擊穿點為導體中單根起套造成
通過調(diào)整絞合節(jié)距、放線張力、內(nèi)部張力、并絲材料、擠出放線張力等已經(jīng)不再頻繁。
但是未能徹底解決,請教各位大俠,可否有好的辦法解決導體單根起套。
小弟萬分感謝!
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wangquan80:
你們的絕緣材料是什么呢?PVC還是其它?你們家的擠出外徑是多大呢?2.42嗎?如果是2.42的話,那外模就用小了,如果是PVC的,建議用2.42的或2.5的外模,如果是PE的就用2.4的,外模最好不要用加壓模具,另在押出時,在機頭進線時用1.62的模具先修復下,擠出內(nèi)模具用1.65的,這樣配下來的話,應該是問題不大的,請做試驗,結(jié)果告知,以便后面分析
我們用料PVC,外徑出廠控制在2.20-2.40,
已經(jīng)解決:
1.并絲壓線、飄絲導致在束線時部分單絲張力過小,產(chǎn)生跳股(改進效果80%)
2.更換1.64擠出內(nèi)模后OK(機頭進線處未加模具進行修復)(改進效果99%)
更換前:擠出機頭進線端有單或幾根銅絲發(fā)飄,用手觸摸能明顯感覺到蹭手
更換后:上述現(xiàn)象未發(fā)生,且用手感覺很光滑
另外1%可能有很多原因,操作人員張力設置不當、焊接不良、模具選用錯誤等造成。
以上報各位英雄分享,同時感謝大家的幫忙和支持!
