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兄弟,我也有同感,有些問題要自己總結(jié),這些實踐的問題書上沒有的,我擠塑10年,科班生不能解決的。
我就知道你用的是PE料,我們做通信電纜,光纜,90機,縱包后纜芯很穩(wěn),牽引和螺桿都測過速了。
我總結(jié)的原因兩點。1:你的模具配模不合理,有時稍微調(diào)整一下,哪怕0.1就會有改觀的,擠管式模芯稍微后縮一點,不要和模套口平行。
2:材料確實有問題,不排除有回籠料的存在,造成流動速率不均勻,拉膠時長時短 。建議材料進廠前檢測融溶指數(shù)。你在換另一家的材料看看有沒有此類情況發(fā)生。
JYDLDSJ-007@163.COM QQ :294603248
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看來老弟是碰到過這個問題的咯,材料是肯定有問題,我已確定。不過有沒有根本的改觀辦法啊。模具也曾調(diào)換過,就是不能根本解決。哎JYDLDSJ:
兄弟,我也有同感,有些問題要自己總結(jié),這些實踐的問題書上沒有的,我擠塑10年,科班生不能解決的。
我就知道你用的是PE料,我們做通信電纜,光纜,90機,縱包后纜芯很穩(wěn),牽引和螺桿都測過速了。
我總結(jié)的原因兩點。1:你的模具配模不合理,有時稍微調(diào)整一下,哪怕0.1就會有改觀的,擠管式模芯稍微后縮一點,不要和模套口平行。
2:材料確實有問題,不排除有回籠料的存在,造成流動速率不均勻,拉膠時長時短 。建議材料進廠前檢測融溶指數(shù)。你在換另一家的材料看看有沒有此類情況發(fā)生。
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如果是PE料,離下料口最近1~2區(qū),即送料段溫度變化對出膠量的影響很敏感,可能導(dǎo)致所謂的"喇叭口忽大忽小",如果對產(chǎn)品沒影響,就無所謂啦;如果有影響,按以下方法試試:
調(diào)整溫控器,使送料段溫度穩(wěn)定,變化值不要超過3度;加長模具的承線,即?诘膱A柱段,模套承線長度為孔徑的1倍以上,模芯的外承線比模套的內(nèi)承線長1.2倍間隙以上;最次,機頭、?跍囟炔粚(dǎo)致PE料溫度驟降,保證PE料[本色時],接近透明狀態(tài)。
試試吧,可能有點用。
